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济钢炼钢工序吨钢降成本实现历史性突破
2011/7/20 16:41:25 来源:51网络采购 点击:351次
内容摘要:济钢炼钢工序吨钢降成本实现历史性突破
     为在微利的钢铁市场取得效益,山钢集团济钢大力推行低成本战略。今年上半年,济钢炼钢厂围绕“对标挖潜、提升指标、降本增效”这一中心任务,狠抓工序降本工作不放松,使吨钢成本呈现逐月降低的趋势,最终实现了吨钢降成本85.9元的历史性突破,综合降成本2亿多元,取得了良好绩效。 

  创新引领    事半功倍

  构成炼钢工序成本的主要因素是:钢铁料消耗、合金消耗、能源加工费、工资制造费、修理费等。45吨、120吨、210吨炼钢区域吨钢的平均综合成本接近4000元。经过分析,钢铁料消耗占了炼钢总成本的80%,抓住了这个关键,就抓住了降成本的牛鼻子。
  降低钢铁料消耗,成了重点攻克的堡垒。炼钢厂把管理创新、技术创新作为攻坚利器,大力推进。首先是优化炉料结构,在三个不同炉型分别进行配加矿石、球团矿、烧结返粉、烧结矿等不同试验,选择最佳适合的配方。他们克服出现的喷溅、粘枪等不良状况,通过技术手段,系统解决问题,稳定了作。像120吨区域,吨钢烧结矿平均添加到25公斤以上,最高时达到40公斤,极大地降低了钢铁料消耗。
  在此基础上,在广大职工中不断推广应用先进作法,如留渣作等,降低了造渣料消耗和钢铁料消耗。同时采取“优化作工艺,降低转炉终渣铁含量、控制转炉喷溅、回收利用氧化铁皮、炼钢污泥、除尘灰”等方面的攻关措施,不断降低钢铁料消耗。现在的钢铁料消耗由吨钢1097公斤以上,降低到了1083公斤左右,创出历史最好水平。

  立体降本    细大不捐

  在120吨转炉作业区连铸机旁边,人们能看到摆放着几个大铁箱,里面盛着渣铁和铁刺,据介绍这是铸坯切割时,产生的废渣和毛刺。
  现场作工告诉记者,原先这些氧化渣和毛刺都是当垃圾处理掉了,现在降成本他们把这一块分类分别存放,再次回收利用,虽然说降成本只降了吨钢2、3分钱,但是积少成多,也不能浪费。可见降成本做到实处细处了。
  大家缘何能做到这一点,是因为炼钢厂在职工中不断深化公司“讲责任,做主人”和“创新当先锋,创效争一流”主题教育活动的结果,并结合炼钢实际,创造性广泛开展“节能减排降成本,结构优化增效益”劳动竞赛、“讲责任、做主人”职工职业技能大赛、“五个零”攻关活动和“尽职尽责出智慧、献计献策降成本”等群众性实践活动,引导干部职工牢固树立降本增效意识所带来的成效。
  众人拾柴火焰高,凝聚智慧力无穷。发动广大职工立足岗位提建议、降成本。根据职工建议,对转炉进行了利用转炉余热蒸汽代替氮气的改造,节省了吨钢42立方氮气消耗量,月降成本10多万元。他们还通过“余渣补炉”、“铁包扩容”等技术改造,进一步降低了生产成本。
  围绕降低合金消耗,实行了“提高终点C含量与一次拉碳率、合金替代”等4项措施;对造渣料、耐材的降低也制定了相应攻关措施,全方位为降本增效添砖加瓦。
广大职工提出的有价值的合理化建议196条,实施后创造经济效益1500万元。

  网络管理    系统保障

  在对已有的经验和实践进行科学总结的基础上,炼钢厂对可行、有效的措施进行规范化、制度化,长期落实。并采取走出去、请进来的办法,学习借鉴兄弟企业的先进管理经验。
  他们制定了“创新驱动发展,对标挖潜降本增效”的整体工作思路,组织人员分别到安钢、本钢、南钢进行对标学习,通过对比、分析,寻找差距。在对标挖潜中把别人先进的管理经验吸收融合,并为我所用,在成本考核机制上,采取了“分系统分层级、一把手逐级负责、联挂考核”的方式,进行按比例连挂考核,对成本的降低起到了极大的促进作用。
  同时他们不断优化、完善成本核算管理体系,大力构建三级成本管理网络。对重点成本指标进行细化分解,每一项指标都分解到责任单位、责任人,从厂部、主管科室、车间一直到班组,实行逐级负责制,构成了“厂部、车间、班组”三级成本管理网络,形成降本合力。加强对三级成本网络的监控,在做好成本“日核算,旬分析,月总结”的基础上,定期召开过程成本运行分析会,总结阶段运行成本工作情况,及时发现问题、解决问题,制定下一步改进措施、计划,实现成本整体运行的可控性。
  面对严峻的市场形势,他们自我加压,把降本目标定在了吨钢90元,广大职工上下同欲,向着新的目标发起总攻。
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